現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡技術(shù)在機(jī)械設(shè)備維修中的應(yīng)用
由于轉(zhuǎn)子材質(zhì)不均勻以及制造和裝配的誤差,轉(zhuǎn)動(dòng)部件的相對(duì)移動(dòng)可能使轉(zhuǎn)子的質(zhì)心偏離旋轉(zhuǎn)軸線。這種質(zhì)量偏心將產(chǎn)生慣性力,從而使機(jī)器產(chǎn)生振動(dòng)。從理論分析可知,不平衡的存在將使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)頻率(轉(zhuǎn)頻、工頻、基頻)的能量增大。機(jī)械加工設(shè)備存在不平衡時(shí),在某種程度上會(huì)增加產(chǎn)品的不合格率;同時(shí)對(duì)機(jī)床本身如軸承也有較大的損害。
動(dòng)平衡就是在轉(zhuǎn)子上選定適當(dāng)?shù)男U矫?,在其上增加或減少適當(dāng)?shù)男U|(zhì)量,使轉(zhuǎn)子的振動(dòng)減少到某個(gè)允許值以下。一般來(lái)說(shuō),工作轉(zhuǎn)速低于其一階臨界轉(zhuǎn)速0.5倍的轉(zhuǎn)子可視為剛性轉(zhuǎn)子,否則為柔性轉(zhuǎn)子處理。
我們現(xiàn)在針對(duì)剛性進(jìn)行分析,設(shè)任意回轉(zhuǎn)體以等角速度ω繞Z軸旋轉(zhuǎn),取Z軸上任意一點(diǎn)0,由理論力學(xué)可知,剛性回轉(zhuǎn)體上無(wú)數(shù)個(gè)質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生離心的慣性力向0點(diǎn)簡(jiǎn)化的結(jié)果,慣性的離心力系的主矢R0及主矩M0如下:R0=ΣFj=Σmjω2rj = Mω2rc;│R0│=Mω2│rc│;M0=Σρ×F;│M0│=ω2 (Jyz2+Jzx2)1/2。其中,Mj為第j個(gè)質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量(kg),Rj為第j個(gè)質(zhì)點(diǎn)到Z軸的矢量(m),F(xiàn)j為第j個(gè)質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生的離心力(N),Jyz為回轉(zhuǎn)體對(duì)x軸的離心慣性積(kg·m2),Jzx為回轉(zhuǎn)體對(duì)y軸的離心慣性積(kg·m2),M為剛體的總質(zhì)量,Rc為剛體回轉(zhuǎn)體質(zhì)心C到Z軸的矢量(m),Ρj為第j個(gè)質(zhì)點(diǎn)到0點(diǎn)的矢量(m)。而R點(diǎn)的模與原點(diǎn)的位置無(wú)關(guān),但是M0(主矩)的模卻和原點(diǎn)位置選擇有關(guān)。
由上可知,剛體回轉(zhuǎn)平衡的充要條件為慣性力系向任一點(diǎn)簡(jiǎn)化得到的主矢矩都為零。R0=0,即質(zhì)點(diǎn)通過(guò)Z軸;M0=0,即Z軸必須是剛體回轉(zhuǎn)體的一條慣性主軸。只要這兩點(diǎn)滿(mǎn)足就可以稱(chēng)為中心慣性主軸,要想達(dá)到平衡,就必須調(diào)整質(zhì)量的分布,常用的校正不平衡的方法有減質(zhì)量、增加質(zhì)量和調(diào)整質(zhì)量。在此以增加質(zhì)量為例進(jìn)行動(dòng)平衡校正。
在已知該校正平面上算出不平衡量的大小和方向后,有意在其相反方向上給定一個(gè)大小相等、方向相反的值,這樣一來(lái)就可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)平衡校正。
1、單面平衡案例
以德***產(chǎn)MT85/LS無(wú)心磨床為例,n=1500r/min,P=15kW。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反映,該磨床生產(chǎn)的滾子的圓度變化較大,不合格率較***。從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的頻譜分析可知,其1倍頻(工頻)的能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它的頻率能量。初步判斷,磨床轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡是由于砂輪的磨耗不均勻引起的。
我們采用現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀來(lái)進(jìn)行動(dòng)平衡校正。
(1)先在法蘭盤(pán)上粘貼反光條,把光速傳感器、振動(dòng)傳感器安裝好,得到工頻Vrms0=2.52mm/s,相角Ф0=140°。
(2)加試重m=40g,再測(cè)得工頻Vrms1=1.14mm/s,相角Ф1=152°。
(3)自動(dòng)動(dòng)平衡解算得:在Ф2=10°加質(zhì)量71g。由于其質(zhì)量塊是標(biāo)準(zhǔn)的40g,利用矢量分解得到在Ф=37°和Ф=343°各加質(zhì)量40g。
(4)再次測(cè)量其基頻殘余振動(dòng)為0.19mm/s,剩余不平衡質(zhì)量為5.35g,相角Ф=142°。
也就是說(shuō),基頻振動(dòng)從2.52mm/s降低到了0.19mm/s,一次去除了92.5%的不平衡量,剩余不平衡質(zhì)量和初始不平衡質(zhì)量的關(guān)系也反映出92.5%的不平衡量被去除。
2、雙面平衡案例
我們有一臺(tái)非***標(biāo)的攪拌器,轉(zhuǎn)速780r/min,長(zhǎng)8000mm,直徑265mm,其總質(zhì)量為200kg的底座在開(kāi)機(jī)后振動(dòng)特別嚴(yán)重,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采集的數(shù)據(jù)結(jié)合實(shí)際分析可得出以下結(jié)論:轉(zhuǎn)子存在嚴(yán)重的不平衡。由于轉(zhuǎn)子較長(zhǎng),我們于是采用雙面現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡,得到如下數(shù)據(jù)。
主動(dòng)面A:fn/2=6Hz,V=0.48mm/s;1fn=13Hz,V=7.84mm/s;2fn=26 Hz,V=1.21mm/s;3fn= 40Hz, V=
1.08mm/s。從動(dòng)面B:fn/2=6Hz,V=
0.46mm/s;fn=13Hz,V=7.91mm/s;2fn=26 Hz,V=1.08mm/s;3fn=40Hz,V=1.25m/s。
從振動(dòng)頻譜分析,工頻處的能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它頻率分量的能量,基本可以確定是不平衡(或軸彎曲)導(dǎo)致了設(shè)備振動(dòng)超標(biāo)。
在轉(zhuǎn)子端面A加上m=1000g,在轉(zhuǎn)子端面B加上m=850g的試重質(zhì)量塊,解算得到配重質(zhì)量為:在轉(zhuǎn)子端面A加m=2950g,角度Ф=241°;轉(zhuǎn)子端面B加m=2870g,角度Ф=302°。再次測(cè)量得出剩余振動(dòng)的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)子端面A:1fn =13Hz,V=1.21mm/s;轉(zhuǎn)子端面B:1fn =13Hz,V=1.10mm/s。從現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看振動(dòng)已明顯地降了下來(lái)。
二次平衡得到第二次配重質(zhì)量:在轉(zhuǎn)子A端面Ф=210°處加m=275g;在轉(zhuǎn)子B端面Ф=172°處加m=153g。
總之,通過(guò)以上兩個(gè)實(shí)例可以看出,利用現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡技術(shù)可以在很短的時(shí)間內(nèi)解決設(shè)備轉(zhuǎn)子不平衡的問(wèn)題,并且效果很好,時(shí)間短、見(jiàn)效快,是一種值得推廣的實(shí)用技術(shù)。